抓細節(jié)、降成本、促經(jīng)營……近年來,龍煤雞西礦業(yè)公司城山礦通過不斷強化技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化生產(chǎn)布局,以應(yīng)時多變的態(tài)度,抓管理、強根基,實現(xiàn)了效益經(jīng)營和生產(chǎn)穩(wěn)定運行。
以精湛技術(shù)在生產(chǎn)中挖效益
煤礦的儲量是有限的,作為一種不可再生的生產(chǎn)資源,如何實現(xiàn)應(yīng)采盡采、吃干榨盡,是煤礦實現(xiàn)長遠發(fā)展的關(guān)鍵。近年來,作為雞西礦業(yè)公司老牌主力生產(chǎn)礦井,城山礦依托先進的生產(chǎn)裝備、精湛的生產(chǎn)技術(shù),不斷強化煤礦資源回收力度,在思想上做到了“惜煤如金”,在行動上做到了“顆粒歸倉”。
城山礦采煤工作面
“我們在二水平東部37號層生產(chǎn)期間進行設(shè)計優(yōu)化,盡最大努力提高煤炭的回收率?!碧崞鹳Y源回收,城山礦采煤副總工程師劉永勝很有感觸。面對復(fù)雜多變的地質(zhì)條件,如何實現(xiàn)應(yīng)采盡采也曾一度讓這個傳統(tǒng)強礦頭疼不已。
“斷層多、地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,在采煤生產(chǎn)中無法完全避免。為達到開采效果,在傳統(tǒng)施工中我們會提前根據(jù)掘進期間掌握的地質(zhì)資料,分析回采工作面的地質(zhì)構(gòu)造。在生產(chǎn)時按實際情況完成支架調(diào)整、工作面溜子調(diào)坡等工作,以最優(yōu)采高實現(xiàn)多割煤少割巖。為了實現(xiàn)應(yīng)采盡采,我們在做好基礎(chǔ)工作的同時,也會想方設(shè)法進行一些微調(diào)。比如,在施工37號層左1面期間,為了多回收煤炭資源,先將下巷三臺皮帶拆解到最短距離,之后采用加長轉(zhuǎn)載機長度的方式取代三臺皮帶,使轉(zhuǎn)載機直接與二臺皮帶搭接,最后再極限縮短轉(zhuǎn)載機的長度。目的就是在安全的前提下增加工作面的可采長度??蓜e小瞧這塊兒,僅此一項,我們就能多開采50余米,回收煤炭資源7.2萬噸。”劉永勝說。
不僅如此,優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)計、合理規(guī)劃作業(yè)方式也是城山礦增產(chǎn)增效的另一個制勝法寶。在施工37號層左2面時,城山礦通過合理設(shè)計和方案對比,最后將工作面設(shè)計成不等長加支架的方式,取代了工作面對接方式,不僅規(guī)避了構(gòu)造對生產(chǎn)造成的影響,而且使原本無法回收的三角煤得以成功回收,回收資源16萬噸。
以智能升級向選煤要效益
原煤生產(chǎn)、選煤加工是煤礦效益經(jīng)營的兩大源泉。借助智能設(shè)備高效、精準、平穩(wěn)的優(yōu)勢,向選煤要效益,是城山礦一直在琢磨的事兒。
城山礦選煤廠于2013年投產(chǎn),工藝流程采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器主選、煤泥浮選、尾煤壓濾聯(lián)合流程。主要產(chǎn)品為九級三分之一焦精煤和動力三號洗混煤,是一個產(chǎn)品多樣,年生產(chǎn)能力達到300萬噸的大型選煤廠。但由于服務(wù)年限過長、設(shè)備老舊等多種原因,已很難勝任現(xiàn)代化的洗選要求。為發(fā)揮選煤功效,滿足生產(chǎn)所需,城山礦先后兩次對這個廠進行了升級改造,讓老廠再次煥發(fā)了生機。
城山礦選煤廠
“以前因為設(shè)備和技術(shù)上的原因,無法全方位把控洗選環(huán)節(jié),或多或少地造成了‘跑冒滴漏’。如今,按照公司制定的選煤廠智能化建設(shè)實施方案,去年在智能化二期建設(shè)中,我們完成了設(shè)備溫振在線監(jiān)測、智能壓濾機控制系統(tǒng)等內(nèi)容。今年,又借助對各系統(tǒng)升級改造的有利時機,抓住‘重介、浮選’兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過對自動化控制系統(tǒng)的改造,實現(xiàn)了浮選自動加藥的突破。”城山礦選煤廠技術(shù)員李嘉鑫說。
據(jù)了解,以前傳統(tǒng)浮選加藥都是依靠人工,通過觀察,憑借經(jīng)驗手動調(diào)節(jié)閥門來調(diào)整加藥劑量,勞動強度大,加藥精度不高,易造成藥劑浪費。而且浮選生產(chǎn)過程中精礦及尾煤的灰分控制完全依靠浮選司機的個人經(jīng)驗調(diào)節(jié),容易造成浮選精煤灰分波動大,尾煤灰分偏低等問題,不利于保障產(chǎn)品質(zhì)量及精煤產(chǎn)率的提升。浮選自動加藥系統(tǒng)投用后,入浮干煤泥量通過在線流量計和濃度計實時檢測,減少人工干預(yù)的同時,實現(xiàn)了藥劑的精確添加、液位的精準調(diào)節(jié),還降低了浮選藥劑消耗,增加浮選精煤產(chǎn)率,一增一減實現(xiàn)了洗選效益翻倍。
改造以來,城山礦選煤工藝系統(tǒng)運行穩(wěn)定,機電設(shè)備運轉(zhuǎn)可靠,并多次刷新了全員工效、精煤產(chǎn)率等多項生產(chǎn)指標。洗煤加工費每噸下降了4.86元,每年可減少加工費用支出1000萬元。
以精細管理在細節(jié)處增效益
俗話說,吃不窮,喝不窮,算計不到就受窮。家庭如此,企業(yè)亦如此。在城山礦管理者心中,“精細化管理”是生存法則,更是實現(xiàn)長遠發(fā)展的關(guān)鍵。
近年來,城山礦積極完善推進物資、材料領(lǐng)域相關(guān)工作,聚焦規(guī)范制度、責(zé)任落實、成本管控等環(huán)節(jié),實施有效監(jiān)督舉措,著力提升物資管理效能,堵塞風(fēng)險漏洞,全面構(gòu)建全員、全流程、全方位成本管控格局。
縱梁經(jīng)過一番“正骨推拿”,恢復(fù)了“鋼筋鐵骨”;皮帶滾筒經(jīng)過重新包膠,又一次“閃亮登場”;電積陽極板經(jīng)過氣焊修復(fù),實現(xiàn)“舊貌換新顏”……在城山礦更生廠一件件廢舊物變廢為寶。
“我們把降本增效切入點聚焦在自主維修、自制加工上。除發(fā)揮各單位自修優(yōu)勢外,還將外委、外修轉(zhuǎn)為自制、自修,不僅節(jié)約成本,更讓降本增效之花開滿礦區(qū)。以前像這種開關(guān)接觸器損壞后都是直接換新的,我們通過技術(shù)攻關(guān),不僅可以成功對接觸器線圈進行修配,還拓展到了水泵等多種機電設(shè)備。按照5.5型水泵接近3000元的維修單價計算,僅我個人每月就可為煤礦節(jié)省2萬余元?!彼镁S修工邱洪燕說。
不僅如此,城山礦還通過細化完善“修舊利廢、交舊領(lǐng)新、回收復(fù)用”制度,自上而下層層分解,把任務(wù)指標落實到各個車間、班組,嚴格控制費用支出;成立管理組,對材料的流向進行跟蹤,并針對井下閑置材料專項盤點進行回收,做到回收時不放過一個細節(jié),不放過一個死角;堅持“能用不領(lǐng)新、能修不舍棄”“人人精打細算,個個當(dāng)家理財”的思想理念,細化、規(guī)范化材料管控工作,最大限度地實現(xiàn)節(jié)支降耗。城山礦還強化設(shè)備管理和維護,加強用電管理,杜絕設(shè)備空轉(zhuǎn)現(xiàn)象,采取“避峰填谷”的辦法合理組織生產(chǎn),最大程度地降低生產(chǎn)成本;及時關(guān)閉風(fēng)管、水管,及時處理鉆機油管泄漏問題,設(shè)備在生產(chǎn)空檔時間,及時停機,做好管控,杜絕浪費。這些舉措,為該礦杜絕源頭消耗,實現(xiàn)成本管理,降本增效奠定了堅實基礎(chǔ)。