近年來,七臺(tái)河礦業(yè)公司新鐵礦機(jī)電廠本著“修舊就是增收,節(jié)支就是創(chuàng)效”“省下的就是賺到的”理念,牢固樹立過“緊日子”的思想,科學(xué)謀劃發(fā)展思路,主動(dòng)破解工作中遇到的難題,自力更生、攻堅(jiān)克難,從實(shí)際生產(chǎn)需求出發(fā),深入開展修舊利廢、小改小革,在保證煤炭生產(chǎn)所需設(shè)備和配件的基礎(chǔ)上,努力為企業(yè)節(jié)支降成作貢獻(xiàn)。
小舉措發(fā)揮大能量
修舊利廢是降本增效、提高設(shè)備利用率的有效途徑。
“省下的就是賺到的。能替換小配件就不整體更換,能合并組裝就不整體作廢。”新鐵礦機(jī)電廠廠長劉占軍表示。
他們緊緊圍繞安全生產(chǎn)、提質(zhì)增效兩大任務(wù),積極開展小改小革、修舊利廢,全廠職工積極響應(yīng)、開動(dòng)腦筋,全力投入到降本增效攻堅(jiān)戰(zhàn)中,為安全生產(chǎn)注入了新鮮血液。
煤礦日常生產(chǎn)離不開皮帶運(yùn)輸機(jī)。皮帶運(yùn)輸機(jī)主動(dòng)滾筒防滑膠面在日常生產(chǎn)中磨損較大、損壞較快,主要解決辦法是購入新品或自行掛膠。該廠大修車間主任李文東帶頭修理廢舊主動(dòng)滾筒,每年修理70余個(gè)廢舊主動(dòng)滾筒,與外委加工相比每個(gè)滾筒節(jié)省支出費(fèi)用5000元,每年節(jié)支35萬元。
該廠大修車間擔(dān)負(fù)著全礦耙斗機(jī)、皮帶機(jī)、回柱機(jī)等設(shè)備維修任務(wù),他們堅(jiān)持修舊利廢,能利用的材料整形平整后繼續(xù)使用。軸磨損的輥先補(bǔ)焊軸,再用車削;皮帶機(jī)的平衡齒磨損了,先補(bǔ)焊再處理,實(shí)在不能用的再投入新材料、新配件,以最低成本保證維修質(zhì)量,確保設(shè)備滿足安全生產(chǎn)需要。
新鐵礦綜采工作面使用各種型號(hào)的綜采液壓支架,支架數(shù)量較多。在使用過程中各種液壓支柱、液壓千斤缸桿出現(xiàn)銹蝕、劃痕等現(xiàn)象不能自行處理,只能報(bào)廢。為此,新鐵礦為他們引進(jìn)新工藝新設(shè)備,該廠機(jī)加車間主任朱寶寶帶領(lǐng)車間技術(shù)骨干宋坤、嚴(yán)慶函認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練掌握了修復(fù)液壓千斤缸桿的新技術(shù)新工藝,利用車床車削、車床拋光等工藝流程修復(fù),變廢為寶,每年維修綜采液壓支架大柱約120件,每年節(jié)省資金60余萬元;每年修復(fù)各型油缸、千斤約380件,每年節(jié)省資金100萬元,不僅保證了本礦生產(chǎn)需要,還為外礦提供修舊利廢服務(wù),拓寬了增效空間。
如今,該廠職工修舊利廢已蔚然成風(fēng)。
小改造凝聚大智慧
創(chuàng)新,是企業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。
他們以降本增效為切入點(diǎn),大力推進(jìn)小改小革,使職工在各自工作崗位上動(dòng)腦筋、想辦法,讓創(chuàng)新小舉措不斷開花結(jié)果,用創(chuàng)新引擎驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展。
自移式轉(zhuǎn)載刮板機(jī)在井下使用過程中易出現(xiàn)溜槽箱體“上浮”現(xiàn)象,出現(xiàn)刮板機(jī)漂浮事故,影響了安全生產(chǎn)。針對(duì)這一現(xiàn)象,他們組織技術(shù)人員、班組生產(chǎn)骨干成立技術(shù)攻關(guān)小組,開展技術(shù)攻關(guān),深入井下實(shí)地考察,找出造成溜槽箱體上浮現(xiàn)象的原因,幾經(jīng)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、修改,再按設(shè)計(jì)圖紙加工制造樣機(jī)、征求使用單位意見,于2022年8月25日完成了集團(tuán)公司第一個(gè)研制改進(jìn)的自移轉(zhuǎn)載SGB——630/150中雙鏈牽引式刮板機(jī),與原有設(shè)備和市場類似功能產(chǎn)品相比,具有投入少、見效快、節(jié)省大量采購資金等優(yōu)點(diǎn),安裝在新鐵礦一采區(qū)、三采區(qū)、五采區(qū)使用至今,杜絕了刮板機(jī)漂浮事故,保證了正常安全生產(chǎn),提高了生產(chǎn)效率,減輕了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,年約增加煤炭產(chǎn)量1.5萬噸。
新鐵礦引進(jìn)第一臺(tái)耙渣機(jī)時(shí),因沒有與耙渣機(jī)配套使用的轉(zhuǎn)載二運(yùn)皮帶運(yùn)輸機(jī),導(dǎo)致耙渣機(jī)不能投入掘進(jìn)生產(chǎn)。
煤礦生產(chǎn)的需求就是他們技術(shù)攻關(guān)的動(dòng)力。他們成立廠長為組長、技術(shù)員和各車間主任為成員的課題攻關(guān)小組,結(jié)合新鐵礦井下生產(chǎn)實(shí)際,參考有關(guān)技術(shù)資料,經(jīng)過多次圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、修改,完成了自行研制的第一代轉(zhuǎn)載二運(yùn)皮帶機(jī),投入到新鐵礦一采區(qū)掘進(jìn)生產(chǎn),使用后效果良好,被設(shè)備租賃站招標(biāo)為定型產(chǎn)品,并在各礦推廣使用,增強(qiáng)了企業(yè)自主研制、創(chuàng)新的動(dòng)力。
金點(diǎn)子層出不窮
他們于細(xì)微處著眼,在點(diǎn)滴間節(jié)省,全員艱苦奮斗過“緊日子”、齊心協(xié)力奔好日子。
該廠機(jī)加車間職工通常使用大錘等工具拆卸綜采液壓支架的大柱密封蓋,一是難卸、勞動(dòng)強(qiáng)度大;二是在拆卸過程中操作不當(dāng)易造成大柱損壞,不能繼續(xù)使用。
為了解決這一難題,機(jī)加車間主任朱寶寶看在眼里、急在心上,提出了自制專用拆卸裝置這一金點(diǎn)子,得到了廠領(lǐng)導(dǎo)的全力支持。
說起來容易,干起來不易。在該廠綜機(jī)車間、鉚焊車間領(lǐng)導(dǎo)的積極配合下,朱寶寶利用鉆機(jī)架等現(xiàn)有設(shè)備,以液壓系統(tǒng)為動(dòng)力,將臥式改為立式,研制出專門拆卸大柱的專用裝置,不僅減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且保證了拆卸質(zhì)量,提高了綜采液壓支架拆卸大柱密封蓋的效率和質(zhì)量,提高了七倍工效。
他們通過小改小革和修舊利廢,打出了增收創(chuàng)效“組合拳”,讓創(chuàng)新結(jié)出了累累碩果,為智慧化礦山建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
新鐵礦機(jī)電廠黨支部書記黃進(jìn)軍說:“我們繼續(xù)營造修舊利廢和小改小革的濃厚氛圍,不斷增強(qiáng)職工的創(chuàng)新創(chuàng)效意識(shí),人人爭當(dāng)新時(shí)代‘創(chuàng)客’,助推企業(yè)降本增效、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?!?/p>