今年以來,七臺河礦業(yè)公司鐵東選煤廠按照“夯基礎(chǔ)、上標(biāo)準(zhǔn)”要求,采取應(yīng)對措施解決影響洗煤生產(chǎn)各種問題,推動管理水平不斷升級。
他們?yōu)榻鉀Q精煤產(chǎn)率下降難題,在充分調(diào)研、科學(xué)分析的基礎(chǔ)上,大膽實(shí)踐,以科學(xué)的技改措施,對洗選加工設(shè)備進(jìn)行了一系列改造。
他們首先從優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)入手,在原有矸石再選基礎(chǔ)上,調(diào)整篩面尺寸、形狀和材質(zhì),進(jìn)行了對比分析,在現(xiàn)有工藝系統(tǒng)維持正常分選情況下,使矸石再選入料量增大,提高生產(chǎn)效果。經(jīng)過多次試驗(yàn),最終試驗(yàn),使原廢棄矸石灰分由88%提高到90%左右。同時,他們又對粗煤泥系統(tǒng)和浮選系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,提升了臺時量,節(jié)約了電費(fèi),實(shí)現(xiàn)了增收。
此外,他們還通過清理停用精煤倉、改造浮選機(jī)礦漿預(yù)準(zhǔn)備器、更型改造矸石再選振動篩、更新尾煤壓濾機(jī)等,理順生產(chǎn)工藝,提升生產(chǎn)處理能力。通過改造中煤、精煤截粗篩系統(tǒng),提升了精煤加壓過濾機(jī)處理能力,提高了尾煤灰分;通過清理重選車間方倉再利用,實(shí)現(xiàn)精煤倉增容200噸左右;更型改造矸石再選振動篩,提高分選效果,降低了事故率,減輕了工人勞動強(qiáng)度;改造安裝3臺礦漿預(yù)準(zhǔn)備器,提高了浮選機(jī)分選效果,保證了浮精質(zhì)量;更新2臺尾煤壓濾機(jī),提高了處理能力,保證了安全生產(chǎn)。
他們還通過設(shè)備更新改造和加大日常巡檢力度,有效地保證了設(shè)備設(shè)備完好率。
他們認(rèn)真貫徹“全員抓安全”理念,發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,讓安全隱患無處藏身。
在原料煤入廠運(yùn)輸皮帶處,原有的采樣點(diǎn)臺階窄小,存在一定的安全隱患,他們就對采樣點(diǎn)實(shí)施改革,不僅擴(kuò)大了采樣點(diǎn)臺階的寬度,還以此建立了一個采暖房,增上了采樣化驗(yàn)設(shè)備,這一舉措不僅增強(qiáng)了原料煤源頭質(zhì)量管理力度,而且還解決了冬季女工采樣往返路遠(yuǎn)不安全問題。露天存放的原煤及煤泥,沒有遮蓋,他們投入5.7萬元,采購鋪蓋防塵網(wǎng)6萬平方米,解決了環(huán)保問題;投入8萬元,對機(jī)加車間墻體坍塌隱患自行維修加固,對車間各種設(shè)備基礎(chǔ)、臺階、地面孔洞自行維修;投入角鋼、鋼板等鋼材,對3條皮帶走廊部分鋼筋混凝土立柱進(jìn)行加固防護(hù);自籌資金投入1.6萬元,對食堂燃?xì)庠钸M(jìn)行電爐灶改造,從根本上消除了各類安全隱患問題。
在日常管理中,他們處處精打細(xì)算,不漏掉每一個環(huán)節(jié)。
他們成立四個修舊攻關(guān)小組,完善各項(xiàng)修舊制度,向修舊要效益。對檢修更新?lián)Q下來的溜槽、管路、振動篩側(cè)板、管梁、刮板機(jī)溜槽、浮選機(jī)槽箱等,分類鑒別,認(rèn)定有修復(fù)價值的,采用焊補(bǔ)法、幫襯修復(fù)法修復(fù)在利用。對更新?lián)Q下來的振動篩激振器軸、偏心塊等大型設(shè)備部件,采用焊補(bǔ)或噴涂修復(fù)方式修復(fù)再用。對離心式脫水機(jī)使用過的刮刀體、保護(hù)環(huán)、鐘形罩、上蓋,進(jìn)行貼耐磨磚再用。 一項(xiàng)項(xiàng)修舊納入日程管理,預(yù)計年可節(jié)余成本50余萬元上。
經(jīng)過全廠干部職工共同努力,全廠管理水平實(shí)現(xiàn)提檔升級,今年上半年,全廠精煤產(chǎn)率比理論產(chǎn)率提高0.9%,完成七礦公司考核利潤指標(biāo)。