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七星選煤廠依靠管理提升競爭力實現(xiàn)效益五連增

來源:黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團
發(fā)布時間:2020-06-18 17:47:13
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企業(yè)的內(nèi)功是什么?
  ——七星選煤廠依靠管理提升競爭力實現(xiàn)效益五連增

2019年盈利1.26億,實現(xiàn)效益五連增。今年一季度在疫情期間仍然實現(xiàn)盈利。一個停產(chǎn)八年的企業(yè),以百人之廠打造“億級企業(yè)”,究竟靠的是什么?
經(jīng)營管理的內(nèi)核是科學(xué)——
提高精煤產(chǎn)率,洗選工藝走向智能化
5級精煤是煤炭市場的稀缺產(chǎn)品,因幾乎所有選煤廠在洗選過程中都不能保證指標(biāo)的穩(wěn)定性與合格性,洗選產(chǎn)率低造成盈利乏力,令眾多廠家望而卻步。
效益最大化就是精煤產(chǎn)率的最大化,誰解決了精煤產(chǎn)率的問題,誰就拿到了精煤市場的勝券。
2015年重新上馬后選煤公司七星選煤廠就著力解決這個問題,特別是2017雙礦公司實施優(yōu)質(zhì)煤戰(zhàn)略以后,廠長張炳良帶領(lǐng)研發(fā)小組反復(fù)試驗,嘗試針對原煤特性進行原煤分運分裝管理、設(shè)備技術(shù)改造、生產(chǎn)工藝優(yōu)化,做到了選前解離破碎、精準快速測灰,使洗煤生產(chǎn)具有連續(xù)性、穩(wěn)定性,精煤產(chǎn)率由35—45%區(qū)間提高到65%左右。
同時中煤二次回洗,精煤再回收20-30%。產(chǎn)品分質(zhì)分類,煤種提質(zhì)提效,企業(yè)增值增收。
科技是七選廠起死回生的靈丹妙藥,技術(shù)改造不斷升級,全系統(tǒng)檢查檢查皮帶運行、煤泥排放、溜槽看護等都由自行研制的壓濾機遠程控制系統(tǒng)操縱,尾煤系統(tǒng)、原煤系統(tǒng)自動控制、電子監(jiān)看,清理皮帶積貨也由清掃器操作,主控系統(tǒng)實現(xiàn)集控化、智能化,將工人從繁重的體力勞動中解放了出來。過去浮選由24人完成,現(xiàn)在2-3人就可輕松完成,提高了生產(chǎn)效率。工廠的環(huán)境也得到徹底改善,質(zhì)量標(biāo)準化的“標(biāo)的物”——煤泥皮帶跑偏不會相差1公分,整個廠房清新潔凈,徹底顛覆了人們對選煤廠粉塵彌漫、遍地煤泥的傳統(tǒng)印象。
5級精煤是雙鴨山礦業(yè)公司的精煤品牌,更成為龍煤集團的拳頭產(chǎn)品,尤其是在精煤市場份額不足時優(yōu)越性更強,成為打向鋼鐵市場的“金鑰匙”,附帶其它產(chǎn)品——8級精煤、11級精煤、1/3焦精煤等,徹底轉(zhuǎn)變了雙礦公司由來以久的單一動力煤產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拉動效益大幅攀升。
生產(chǎn)管理的內(nèi)核是專業(yè)與專注——
以人格加工產(chǎn)品,以降成促進增效,不讓精煤流失
走進洗煤車間,核心設(shè)備加壓過濾機內(nèi)部,濾液管、過濾煤泥的單絲錦綸布套都露出本色,所有部件跟新設(shè)備一樣一目了然,用手拂過,不沾一點煤塵,令人難以置信這里剛剛洗過烏黑的原煤。
每天開車之前的生產(chǎn)準備,所有部件檢查一遍,哪怕螺栓也不能有一毫米的松動,否則會造成振動篩破損,過濾網(wǎng)一旦出現(xiàn)孔洞,幾個班下來就能被吃透。生產(chǎn)收工,工人都要進入加壓艙沖洗,防止煤泥水進入長短濾液管等部件損壞主機,直至煤泥水清理干凈。天天必檢,班班必洗,看似簡單、不變通的事情,卻是保證洗選工藝穩(wěn)定性的奧秘,是節(jié)省設(shè)備成本、事故成本、人工成本的法寶。
正是對設(shè)備的預(yù)檢預(yù)防,使下游的矛盾在上游解決掉,直接減少了事故成本,間接提高了經(jīng)濟效益。
兩臺造價2000多萬的加壓過濾機,連續(xù)使用5年不用更換,直接節(jié)省設(shè)備成本1350萬元;11臺振動篩耐用部件——萬向連軸節(jié)使用8年都沒有換過,直接節(jié)支1700萬,以至于廠家來走訪,對原機耐用件如此長周期運行感到驚嘆,認為不可思議。
設(shè)備是選煤廠職工的生命,當(dāng)初停產(chǎn)8年,設(shè)備也守了8年,所有的設(shè)備一塵不染。在進行設(shè)備改造時,他們以超乎常規(guī)的標(biāo)準安裝調(diào)試,27噸重的振動篩水平誤差、垂直誤差均不超過1毫米,比標(biāo)準提高了300%,這一苛刻的工序卻為后續(xù)降低破損率、減輕維修難度減掉了無限量的麻煩及成本。
就是本著“必須讓弟兄們的日子過下去”的信念,他們一年年埋頭在車間,專注于產(chǎn)品,讓煤不斷提純;專業(yè)于工藝,排除其他所謂的利益空間。
單看洗過的煤泥就知道精煤的純度:矸石熱值在200大卡以內(nèi),煤泥灰分常年控制在60%以上,高限時接近70%,最大限度地“吃干榨盡”。明明用的是國產(chǎn)設(shè)備,可成品質(zhì)量、使用壽命卻堪與國外先進設(shè)備媲美。
人員管理的內(nèi)核是培訓(xùn)——
職工有了受用不盡的效益紅包、退休紅包
七選廠職工有71人,其中35歲以下占60%,30歲以內(nèi)23人,車間里隨處可見年輕的面孔。
一個重新上馬不過幾年的廠子,憑什么吸引這些年輕人?
以秦建斌為例,五年前他還是保衛(wèi)科的一名經(jīng)警,每天負責(zé)看守大門,廠子重新投產(chǎn)以后,技術(shù)團隊用了大量的時間和精力培訓(xùn)自己的職工,張炳良第一個上臺講,起初培訓(xùn)內(nèi)容就是熟悉設(shè)備,學(xué)習(xí)操作規(guī)程,能熟練操作;再然后,學(xué)習(xí)設(shè)備原理,老師手把手地教,電動、液動、氣動、風(fēng)動,怎么發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障。
秦建斌肯學(xué)習(xí)、肯吃苦,幾年的時間不僅熟練掌握生產(chǎn)流程,而且成了處理設(shè)備故障的行家里手,擔(dān)任全廠最重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)——浮選車間的段長。
一直堅持到今天,每晚的6:30-8:00,正是電力躲峰時間、夜班生產(chǎn)之前,廠里的培訓(xùn)雷打不動地開課,培訓(xùn)內(nèi)容也隨著職工的實際情況不斷升級,由單項設(shè)備操作到整套電液動智能化系統(tǒng)設(shè)備操作,年初又由本崗位學(xué)習(xí)升格到立體交叉培訓(xùn),即電工學(xué)習(xí)洗煤技術(shù),洗煤工學(xué)習(xí)機電,學(xué)員也由青工拓展到當(dāng)班每一名職工。
培訓(xùn)成了七選廠給職工派發(fā)的最大紅包,卓有成效的培訓(xùn)給了職工受用不盡的效益紅包、退休紅包。技術(shù)提高了,收入增加了,家人開心了,生活幸福了,職工內(nèi)在潛藏的能量也在幾何式地增長,廠黨支部書記劉彥良敢打包票:就是三個月不開工資,生產(chǎn)不會受一點影響,心里就有這個底!
2019年盈利1.26億創(chuàng)選煤公司七星選煤廠建廠以來最好水平,七星選煤廠先后獲得龍煤“最高全員效率獎”、“龍煤先進選煤廠”榮譽稱號,廠長張炳良被評為雙礦公司勞動模范、特等勞動模范,為選煤人爭得了榮譽。

來源/雙鴨山礦工報  文/楊桂珠劉云飛  編審/鄂俊光